
2025-08-01
谷志剛,2008年7月,入司后擔(dān)任煉鋼二廠轉(zhuǎn)爐自動(dòng)化技師,參與了分廠投產(chǎn)前的設(shè)備調(diào)試及工藝參數(shù)的制定等工作。
在電工崗位磨練多年的他,堅(jiān)持“向技術(shù)改造要效益”的原則,主導(dǎo)了多項(xiàng)技改,取得了不菲的成效。轉(zhuǎn)爐本體限位開(kāi)關(guān)屬于機(jī)械式構(gòu)造,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐在兌鐵及倒渣的過(guò)程中容易出現(xiàn)信號(hào)不穩(wěn)定,使轉(zhuǎn)爐不時(shí)處于停滯狀態(tài),影響正常生產(chǎn);他自主制作了光電限位開(kāi)關(guān),當(dāng)爐體到達(dá)限位位置時(shí),開(kāi)關(guān)上的指示燈亮,如燈滅則說(shuō)明處于故障狀態(tài),不僅靈敏可靠,而且便于維修。氧槍是轉(zhuǎn)爐煉鋼中的主要工藝設(shè)備之一,使用壽命一般在300爐左右,更換氧槍的單梁起重機(jī)拖纜故障率高,他將拖纜更換為防水防塵的密封滑線,2013年更換至今,僅滑線部分老化的地方進(jìn)行了更換。鋼包車承擔(dān)著鋼水運(yùn)輸任務(wù),作業(yè)的高溫環(huán)境容易燒傷連接在車上的電纜,且不易維修;為此,他開(kāi)動(dòng)腦筋,在鋼包車尾增加了一個(gè)開(kāi)關(guān)裝置,分別由兩個(gè)開(kāi)關(guān)控制鋼包車內(nèi)的兩臺(tái)電機(jī),當(dāng)其中1臺(tái)電機(jī)發(fā)生故障后,可以由另外一臺(tái)電機(jī)繼續(xù)牽引鋼包車作業(yè),利用生產(chǎn)間隙搶修故障線路或電機(jī)。他也榮獲了公司2009年度“先進(jìn)個(gè)人”榮譽(yù)稱號(hào),并在公司2014年組織的崗位技能等級(jí)評(píng)審中順利晉級(jí)。
2015年9月,因工作需要,業(yè)務(wù)技能出眾的谷志剛被提升為電儀表車間主任。升職后,他不驕不躁,虛心向廠領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教,迅速完成從業(yè)務(wù)能手向管理人員的角色轉(zhuǎn)變。安全是生產(chǎn)的第一要?jiǎng)?wù),他每月組織兩次全員安全教育培訓(xùn),總結(jié)工作中存在的問(wèn)題和不足,并列舉相關(guān)事故案例警示員工,強(qiáng)化員工安全意識(shí);他還集思廣益,充分發(fā)揮員工的主觀能動(dòng)性,制定標(biāo)準(zhǔn)化操作流程,完善操作規(guī)程,提升員工操作技能。
走上管理崗位的他也沒(méi)有放棄對(duì)技改的執(zhí)著。他根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,在連鑄移鋼機(jī)上設(shè)置了雙套控制系統(tǒng),當(dāng)其中一套控制系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),可快速切換至備用控制系統(tǒng),保障連鑄的正常生產(chǎn)。天車在頻繁的起降及橫移作業(yè)中,交流控制器經(jīng)常出現(xiàn)觸點(diǎn)和線圈燒壞的狀況,故障率高,使用壽命低,影響天車的連續(xù)作業(yè);他多方查看研究,決定用無(wú)觸點(diǎn)電機(jī)多控器替換交流控制器,公司同意后,2016年7月,先行在一臺(tái)天車上進(jìn)行了試驗(yàn)。經(jīng)過(guò)3個(gè)多月的試驗(yàn),效果良好,于是又于2016年11月抓住檢修時(shí)機(jī)在另外三臺(tái)臺(tái)天車上進(jìn)行了應(yīng)用。無(wú)觸點(diǎn)電機(jī)多控器的保質(zhì)期為18個(gè)月,交流控制器使用壽命僅為半年,不僅提升了作業(yè)效率,降低了檢修成本,還減少了備件損耗。表現(xiàn)出色的他,也贏得了廠部領(lǐng)導(dǎo)和車間同事的一致認(rèn)可,榮獲了公司2016年度“先進(jìn)主任”榮譽(yù)稱號(hào)。